汽包虛假水位引起機組非停分析
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【摘 要】某電廠2019年3月7日4號鍋爐因汽包水位高高保護動作停爐,汽輪機因發電機逆功率保護動作機組停機。主要原因是鍋爐制粉系統頻繁斷煤導致運行參數大幅波動,運行人員升負荷過快形成汽包“虛假水位”造成水位快速上升,汽包水位高高保護動作。文中分析了事故發生原因,指出生產過程中暴露的問題,并提出了處理及防范措施。
【關鍵詞】逆功率;斷煤;虛假水位;暴露問題;防范措施
前言
虛假水位是鍋爐運行時不真實的水位。虛假水位的產生是由于當汽包壓力突降時,爐水飽和溫度下降到壓力較低時的飽和溫度,使爐水大量放出熱量來進行蒸發。于是爐水內的汽泡增加,汽水混合物體積膨脹,促使水位很快上升,形成虛假水位。當汽包壓力突升時,則相應的飽和溫度提高一部分熱量被用于加熱爐水,而用來蒸發爐水的熱量則減少,爐水中汽泡量減少,使汽水混合物的體積收縮,促使水位很快下降,形成虛假水位。此外當鍋爐內熱負荷增加或驟減時,水的比容將增大或減小,也會形成虛假水位。鍋爐負荷突變、滅火、安全門動作、燃燒不穩時,都會產生虛假水位。
1 事件經過
2019年3月7日13:40,4號機組負荷185MW,A、B、D、E磨運行,A、B電泵運行。
13:55 D磨煤機煤量突然到0 t/h,敲打給煤機入口管,根據聲音判斷為內部無煤,停運D磨,通知爐檢處理。
14:02 C磨啟動。
15:06爐檢處理好4號爐D磨斷煤,啟動D磨正常,15:08停C磨,15:09 D磨煤量再次突然到0 t/h,就地敲打無效,15:11重新啟C磨,停D磨。
15:11:48 主汽壓力(12.74MPa)因為啟動C磨且煤量增加開始上升,15:12:30主汽壓力升高至13.12MPa。
15:12:36運行人員手動增加總閥位指令(179)升負荷,15:13:48閥位總指令(246),期間汽包水位快速上升,從55mm升至214mm.。
15:13:54 汽包水位236mm,B電泵切手動,降低B電泵勺管至10%。15:13:57 “汽包水位高高”保護動作,爐MFT。15:13:55 汽包水位236mm,A電泵切手動。
15:16負荷減至15MW,機組切至中壓缸控制,開啟高旁,高旁減溫水截止門打不開,15:18:45高旁后溫度高保護動作(最高431.5℃)高旁關閉(保護值:420℃)。
15:21:08發電機“逆功率”保護動作,發電機解列、汽輪機跳閘。
15:25檢修人員就地處理高旁減溫水截止閥卡澀故障。
15:27:50 4號機組點火啟動,18:00 4號機組并網運行。
2.現場檢查情況
2.1 邏輯檢查
(1)汽包水位高高保護邏輯檢查
汽包水位共計三個測點,分別按照單點邏輯運算判斷后,進行三取二汽包水位高高(定值≥230mm)邏輯判斷,并送至FSSS,進行汽包水位高高邏輯保護動作,延時5s。
(2)鍋爐MFT聯鎖跳閘汽輪機邏輯檢查
MFT動作后,主蒸汽溫度低低(定值≤460℃),聯鎖跳閘汽輪機。
(3)旁路邏輯檢查
高旁壓力調節閥后溫度高高保護(定值≥430℃),延時10s,聯鎖關閉高旁;高旁壓力調節閥開度大于3%聯鎖打開高旁減溫水截止閥。
2.2 機組跳閘前參數變化
15:12:51 機組負荷133.5MW,主汽壓力13.2MPa,主汽流量361t/h,給水量420t/h,運行人員切除協調控制,手動操作汽機閥控手操器。
15:13:57機組負荷179.5MW,主汽壓力12.9MPa,主汽流量532.4t/h,給水量345t/h。
4號機組在66秒升負荷46MW。同時CCS給定(總閥位)從179(15:12:36)快速上升至246(15:13:47)。
15:12:40汽包水位10mm,15:13:55汽包水位236mm;期間給水流量從420t/h增加到466t/h,主汽流量從361t/h增加到532.4t/h,由此判斷為虛假水位。
汽包“虛假水位”形成原因:C磨啟動后鍋爐燃燒突然加強,蒸發量突然增加,鍋筒水面下的汽泡容積迅速增加,同時由于加負荷過快,鍋筒壓力的下降,飽和溫度隨之下降,蒸發管和鍋筒水容積中含汽率增加。汽泡容積增加會使鍋爐水位有所增加,盡管蒸發量大于給水量,但在一開始時水位不僅沒有下降反而迅速上升,這就形成“虛假水位”。
3 原因分析
1)4號鍋爐跳閘原因:鍋爐汽包水位高高;
2)汽包水位高高原因:運行人員發現主汽壓力升高,切除協調控制,迅速開大汽機調閥,負荷增長過快(66s負荷增加46MW),形成汽包“虛假水位”致汽包水位快速升高,超過保護值。
3)4號汽輪機跳閘原因:首出是發電機跳閘。
4)4發電機跳閘原因為:逆功率保護動作。
5)逆功率保護動作原因:鍋爐MFT動作,快減負荷,汽輪機切換至中壓缸運行,高旁聯開。高旁減溫水故障,高旁后蒸汽溫度高聯關,汽輪機進汽量下降。
6)D給煤機斷煤原因:
?。?)3月7日4號爐配煤方式:A、B、E磨小紀汗/貧瘦煤5:5進行摻配;C、D磨匯金/貧痩煤5:5。
(2)D磨匯金煤全水分10%左右、煤泥含量較多粘性大。
4暴露的主要問題
1)入爐煤質管控不到位,近期煤質差、熱值低、灰分大、堵煤頻發、水位異常等未制定有效的、有針對性的應急防范措施。
2)運行人員對汽包水位控制重視及事故演練不到位,事故應急處理能力不足。
3)故障設備應急防范措施制定不到位,故障處理不及時
5 防范措施
1)加強燃料采購、摻配摻燒,物料部結合煤炭市場情況,采購合理的原煤,滿足入爐摻配需求,燃料管理部結合煤場存煤及來煤實際情況、機組運行情況,合理摻配,確保入爐熱值達到紅線要求以上。
2)運行部結合近期煤質,從防結焦、防塌灰、防滅火方面制定有效的、有針對性的應急防范措施。
3)加強缺陷管理,特別影響機組安全的重大缺陷應立即予以消除,不能消除時,應制定保證機組安全運行的措施。
4)運行部加強人員培訓,針對設備運行現狀制定典型的事故處理方案并加強學習。
5)盡快選擇合適時機更換高旁減溫水隔離電磁閥。
參考文獻:
[1]沈悅.汽包虛假水位探析.硅谷,2014,21期.
[2]程曉婷,鄭玉平,陳德磊,鍋爐虛假水位的產生與處理方法[J],冶金動力.2013(12)
作者簡介:
楊博聞,男,陜西西安。高級工程師,工學學士,主要研究方向:大型火電機組調試及技術監督研究。
(作者單位:華電電力科學研究院有限公司)
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