1000MW燃煤發電機組RB試驗
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摘 要:某電廠1號機組順利通過168h試運行后,為了滿足相關規定的試驗要求,于同年11月進行了重要輔機跳閘快速降負荷試驗,通過試驗對部分存在的問題進行了整改和優化,使得RB邏輯更加完善,機組更加安全可靠。
關鍵詞:風機 給水泵 RB
中圖分類號:TK267 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)04(b)-0035-02
RB功能試驗是新機組投產后需完成的一項重要性能試驗,當重要輔機故障跳閘時,機組能夠快速反應降出力運行,避免機組跳閘,該項試驗難度較大,風險也比較高,試驗中極易造成機組跳閘,但RB試驗經過優化、完善后,可以極大地提高機組的安全穩定性。
1 一臺磨煤機跳閘的RB試驗
運行工況:負荷900MW,5臺磨煤機運行,煤量351T/H,主汽壓力23.7MPa,給水流量2557T/H,協調控制方式。
試驗過程:DCS上手動打跳2臺上層磨煤機,RB動作,鍋爐主控輸出800MW,過熱器及再熱器減溫水調閥強制關到零,20s后自動開,給水由于減溫水關閉瞬間增加120T/H左右,100s后給水開始減,煤量瞬間減至286T/H,1min內又逐漸加至320T/H,負荷變化率為1000MW/min,主氣壓力隨負荷滑壓遞減,RB設定壓力變化率為1.8MPa/min,負壓最低-334Pa,最高121Pa,中間點溫度由423℃降至414℃,過熱度及主、再熱汽溫均穩定,RB動作后,機組切為TF模式,機側各參數穩定,無大的變化,負荷820MW,主氣壓力21.4MPa,給水流量2319T/H,給煤量320T/H,風量2150T/H,各參數基本平穩。
2 兩臺磨煤機跳閘的RB試驗
運行工況:負荷926MW,5臺磨煤機運行,煤量336T/H,主汽壓力25.2MPa,給水流量2680T/H,協調控制方式。
試驗過程:DCS上同時手動打跳2臺上層磨煤機,RB動作,機組切為TF控制方式,鍋爐主控輸出600MW,煤量減至200T/H,1min內自動加至250T/H,中間點平均溫度由432℃下降到396℃,過熱度由41℃下降到22℃,主汽溫度下降了16℃,再熱汽溫下降了44℃,負壓最低-385Pa,最高474Pa,給水流量減至1800T/H左右,風量減至1720T/H,從RB開始動作至目標值各參數穩定狀態過程中,一直未曾人為干預,此次試驗比較成功。
3 一臺送風機跳閘的RB試驗
運行工況:負荷906MW,5臺磨煤機運行,煤量354T/H,主汽壓力23.5MPa,給水流量2632T/H,協調控制方式。
試驗過程:DCS上手動停1A送風機,RB動作,機組切為TF控制方式,鍋爐主控輸出504MW,給水設定1588T/H,風量1850T/H,間隔2s分別跳閘1E、1D磨煤機,煤量減至210T/H,由于是手動停運1A送風機,邏輯上并不聯跳1A引風機,實際也未曾聯跳,1B送風機動葉開度30s內自動加至79%,電流232A,引風機靜葉指令由43%降至26%,爐膛負壓最低-195Pa,最高195Pa,中間點平均溫度由423℃降至399℃,過熱度由36℃降至21℃,主汽溫度下降17℃,再熱汽溫下降35℃,7min后負荷降至618MW,主汽壓力17.6MPa,給水流量1645T/H時,給水流量突降,1B給水泵流量下降并波動,1A給水泵正常,1B汽前泵跳閘,立即手動干預1A小機,控制給水流量正常,重新掛閘1B小機準備沖轉,發現1B小機低壓調閥漏汽較大,打閘停運1B小機,RB試驗暫停。
4 一臺引風機跳閘的RB試驗
運行工況:負荷911MW,5臺磨煤機運行,煤量340T/H,主汽壓力23.3MPa,給水流量2576T/H,協調控制方式。
試驗過程:就地打跳1A引風機,1A送風機聯鎖跳閘,機組切為TF模式,間隔2s分別跳閘1E、1D磨煤機,煤量減至210T/H,1B引風機靜葉逐漸開到70%,1B送風機動葉迅速開到84%,之后在鍋爐總風量的作用下,1B引、送風機靜、動葉開度開始回頭,爐膛負壓最低-281Pa,最高1004Pa,鍋爐主控輸出500MW,風量1800T/H,給水流量1600T/H左右,中間點平均溫度由407℃下降至389℃后又回到402℃,過熱度由20℃降到10℃,最高42℃,主汽溫度下降36℃,再熱汽溫下降53℃,RB設定負荷變化率為1000MW,壓力變化率為1.8MPa/min,實際分別為60MW/min、1MPa/min,主要受給水下降變化的影響較大,以及鍋爐蓄熱的短時影響,負荷降到588MW時各參數基本穩定,結束試驗,整個動作過程未曾手動干預。
5 一臺一次風機跳閘的RB試驗
運行工況:負荷916MW,5臺磨煤機運行,煤量351T/H,主汽壓力24.3MPa,給水流量2615T/H,協調控制方式。
試驗過程:就地打跳1A一次風機,RB動作,機組切為TF模式,RB觸發后立即跳閘1E、1D磨煤機,煤量減至210T/H,1B一次風機動葉自動加至79%,電機電流454A,已接近額定值,熱一次風母管壓力最低6.7kPa,風機出口8.4kPa,磨煤機入口風壓最低5.2,風量最低42T/H,20s后一次風機出口壓力回升到17kPa,熱一次風母管壓力回升到15kPa,防止波動造成1B一次風機過流,動葉減到75%,電流432A,爐膛負壓最低-2175Pa,最高1093Pa,鍋爐主控輸出500MW,RB動作4s后給水開始減,負荷降至550MW,主汽壓力降至15.5MPa,給水下降較快最低1136T/H時手動干預給水,過熱度最低降至14℃,最高升至70℃,主、再熱汽溫分別下降23℃,總風量降至2000T/H,給水流量1620T/H,各參數基本穩定,無大的變化,試驗結束。
6 一臺給水泵跳閘的RB試驗
運行工況:負荷912MW,5臺磨煤機運行,煤量348T/H,主汽壓力23.8MPa,給水流量2670T/H,協調控制方式。
試驗過程:打閘1B給水泵,由于給水泵跳閘信號連接有誤,未能及時反饋到控制系統,并沒有觸發給水泵跳閘RB信號,DCS上手動打跳1E、1D磨煤機。觸發2臺磨煤機跳閘RB,鍋爐主控輸出600MW,給水設定1800T/H,自動加1A汽泵給水指令,5min后負荷668MW,1A小機轉速5257rpm,省煤器入口流量1956T/H,實際1A汽泵進、出口流量均為1750T/H,由于實際給水流量一直偏小于給水設定,故1A小機轉速及給水流量繼續上升,鑒于單臺汽泵出力能力,及過熱度已開始回頭,將給水解手動減至1600T/H左右,RB動作過程中,中間點平均溫度由418℃上升到451℃,過熱度由33℃上升到83℃,主要由于磨煤機跳閘滯后影響較大,主、再熱汽溫變化均在10℃以內,煤量先是減到254T/H,后由于鍋爐主控變化又降至225T/H,主汽壓力降至18.6MPa,風量降至220T/H,爐膛負壓最低-419Pa,最高275Pa,RB觸發后機組控制方式自動切為TF模式,主汽壓力與壓力設定及理論壓力三者基本保持一致,汽機高調門從89%快速關至28%后,基本維持穩定。在修改了給水泵跳閘信號后,重新進行了給水泵跳閘RB試驗,RB動作正常,試驗結束。
參考文獻
[1] 1000MW主機運行規程及1000MW輔機運行規程[Z].
[2] 汽機及鍋爐重要輔機設備說明書[Z].
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