歡XXX井區開發階段性認識
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摘 要:歡XXX井區由于投產井數的不斷增加,產量逐漸上升,1998年產量達到最高(13.97萬噸),后期由于注汽輪次的增加,平均輪次達12次,注汽輪次高導致油井地層出砂嚴重、高含水井增加、井口高溫汽竄現象嚴重,區塊日產油由最高日產395噸下降到目前的19.9噸,已處于產量快速遞減階段,年遞減率為23.99%。通過對區“三老資料”復查研究,加大剩余余的研究分析,實施側鉆、補層、長停井堵水復產等措施提高區塊產量。
關鍵詞:汽竄;水侵;出砂;側鉆;補層;開發效果
1 概況
歡XXX井區位于齊XX塊的東南部,中間被斷層分割,東西兩側被東界斷層和歡604斷層封閉,構造高點位于歡X井附近,構造形態為鼻狀構造,地層傾向為南東向,生產層為沙三下蓮花油層。
2 開發簡史及生產現狀
2.1 開發簡史
歡XXX井區由于投產井數的不斷增加,產量逐漸上升,1998年產量達到最高(13.97萬噸),后期由于注汽輪次的增加,平均輪次達12次,注汽輪次高導致油井地層出砂嚴重、高含水井增加、井口高溫汽竄現象嚴重,區塊日產油由最高日產395噸下降到目前的19.9噸,已處于產量快速遞減階段,年遞減率為23.99%。
2.2 生產現狀
歡XXX井區油井總數41口,注水井4口。該斷塊累積注汽量99.1×104t,累計產油63.7×104t,累積采注比2.57,累積油汽比0.64,采出程度31.5%,累積返水率1.92。
3 存在問題及剩余油潛力
3.1 存在問題
?、俚叵绿澘諊乐?,油層壓降快。歡XXX井區開采時間已達近10年,2002年開始,油層降壓幅度明顯增大,年平均下降壓力1.3MPa。目前地層壓力已由開發初期的9.15MPa下降到2.85MPa,地下虧空十分嚴重;
?、诓沙龀潭雀?,常規吞吐開發剩余潛力小。歡XXX井區的采出程度為31.5%,采出程度高,地層能量不足,吞吐效果逐年變差,一方面表現在年油汽比逐年降低,該塊的平均年油汽比由開發初期的1.29降至0.33;第二方面表現在油井常規吞吐效果日益變差,平均單井周期日產油由高峰期的8.1t下降到0.3t;
?、劬畢^水淹嚴重,油井因高含水關井導致開井率降低。歡XXX井區的油井油水關系復雜,地層水活躍,水侵速度快,油井水淹狀況普遍,造成油井含水上升快,大多數油井高含水關井,油井開井率偏低。
3.2 剩余油潛力
3.2.1 油層平面上地質情況
?、贇gXXX井區油層組主要受邊水影響大,水淹以邊水水淹為主,邊水附近油井已全部高含水,含水達到80-95%;
?、谕ㄟ^對各油層組水淹圖比較分析,平面上通過研究發現水淹嚴重區域主要是在東北部和南部,油層構造的高部位和西部斷層存在較多未動用的剩余油。
3.2.2 油層縱向上地質情況
?、俑饔蛯釉诳v向上有不同程度的水淹現象,該塊的主力采油層是蓮Ⅱ油層組,采出程度高,目前處于強水淹狀態,存在大量剩余油;
?、谥髁τ蛯樱ê駥樱┧统潭雀?,薄層未發現明顯水侵,剩余油未見水,同時由于厚層層內非均質性造成層內剩余油存在。
4 下步治理方向
4.1 治理對策
4.1.1 深化地質研究,挖掘停關井潛力
歡XXX井區平面上開采程度不均勻,斷層控制區塊油水分布,斷層區域附近的油井因斷層阻隔邊水,油層未發生水淹;L1層系的油井為近幾年新投產井,生產周期短,地層溫場未建立。L3層系位于生產層底部,投產時間已有10多年,但采出程度低,經分析剩余油存在可開采價值。近年來,在該區域里復產3口油井,取得較好效果。
4.1.2 分析水淹特征,實施長停井堵水補層,挖掘區塊潛力
歡XXX井區油水分布受斷層控制,通過對L1層系的水淹分布圖分析,L1層系實際開采時間不到5年,生產周期短,油層未發生水淹,邊水受斷層影響,沿著斷層兩側推進,水線推進至1270米處,斷層中部的油井未發生水淹,且該部位的油井間為70-100米,分析剩余油可采儲量大,為長停井堵水、補層提供了依據。
5 結論及建議
?、贇gXXX斷塊是一個油水關系復雜的次級斷塊,挖掘潛力較大,通過復查“三老”資料、精細地質體研究可以使部分油井的產能得到恢復,從而提高區塊油井產量;
?、谕ㄟ^對斷層的研究,斷層未受到水淹,仍存在剩余油,實施側鉆、補層、長停井堵水復產等措施提高區塊產量;
?、壅羝掏麻_發中應加強油井吸汽剖面及產液剖面資料的測試工作,以便更清楚的掌握油層的動用狀況,為下步實施分層吞吐和開采提供依據,改善井區的開發效果。
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