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分析延遲焦化裝置工藝技術特點及其應用

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  摘 要:延遲焦化裝置能夠使重油經過反應提煉出輕油,為了了解其工藝技術特點和應用,本文對某公司的延遲焦化裝置進行了詳細分析。
  關鍵詞:延遲焦化;加熱爐;技術
  延遲焦化工藝中的原料為渣油和重油等,經過延遲焦化反應裝置中的反應,使渣油等變成氣體、柴油、汽油等,這種工藝能夠使柴油等能源的提取得到高效的實現,滿足輕質油的需求。在重油加工工藝中有著較高的要求,根據各方面的分析,延遲焦化工藝具有較多的優點,包括技術可行性高、節省成本、操作簡便等,具有重要的作用。
  1 延遲焦化裝置工藝技術特點
  延遲焦化裝置采用美國某公司提供專利技術特點如下:
  1.1 焦炭塔特點
  1.1.1 操作壓力低
  通常,焦炭塔的壓力在降低0.03MPa的時候,液體體積的收率會提高1.3%,焦炭收率下降1%。在應用中將焦炭塔的壓力設置為0.15 MPa,和一般的操作壓力相比減少了0.03 MPa,因此具有壓力低的特點。
  1.1.2 反應的溫度高
  延遲焦化的反應中的溫度由加熱爐口進行控制,壓力與循環比達到一定程度的時候,溫度升高5.6℃,液體的收率會提高1.1%,當反應中溫度較高的條件下,焦炭會出變硬的現象,需要進行除焦,周期變短。為了使延遲焦化裝置能夠長期的使用,需要將溫度進行適當的調節,通過溫度調節,使加熱爐出口的溫度調至510℃,高于通常溫度,使反應中的液體收率提高。
  2 焦炭塔、分餾塔的設計特點
  2.1 焦炭塔氣速高
  焦炭塔的設計中油氣線速高,在國內的速度一般為0.15m/s,在某公司的設計中達到了0.21m/s。同時具有焦炭塔空高特點,國內的高度為3m-5m。
  2.2 焦粉洗滌效果明顯
  分餾塔的油回量情況為:裝置在100%負荷下,上回流量為1100-1200 t/h,下回流量為280 t/h,油回量和國內的裝置比較更大,對焦炭塔油氣中的焦粉進行洗滌效果更好。分餾塔下部有5層人字形的換熱擋板,在運行中蠟油下回流之后和油氣在換熱擋板中洗滌,除去其中的焦粉。
  2.3 分餾塔底設布油管
  分餾塔的底部設布油管,當塔底的循環油進入塔中后進入環管,從環管中20個內開孔流出來,流到塔底的時候呈現旋渦狀態,使塔底擾動加大,使塔底焦粉沉積減少。
  3 加熱爐雙面輻射階梯爐應用
  3.1 雙面輻射階梯爐結構
  美國某公司中延遲焦化裝置加熱爐中具有雙面輻射階梯爐,其中每個加熱爐包含6個輻射室和1個對流室,工藝介質分為6管程經過對流室后流入到輻射爐膛中加熱,直至反應發生的溫度,在每個管程的輻射盤都在單獨的敷設爐膛之中,對流室的上部設置了蒸汽過熱盤管。采用這種形式能夠使加熱爐的操作更加的便捷,能夠對各個管程進行單獨的控制,使清焦更加高效。與單面輻射的焦化裝置相比,雙面輻射階梯爐的爐管的表面熱強度有所提升,在長度和高度上都進行了改善,使爐管的熱強度峰值降低,平均熱強大變大,這使爐管表面的局部過熱問題得到有效解決,能夠使爐管的內結焦現象得到控制,使爐子的輻射室傳熱效率提高,能夠延長使用的周期。爐管的出口設置在輻射室下面,這個位置的爐管中介質溫度較高,在輻射爐膛中傳熱強度最高的部位,為了使這個位置不容易出現爐管結焦的問題,對爐膛中盤管布置進行了設計改善,使第1根和第2根之間,第2根和第3根的距離擴大,這種結構能夠使該部位的爐管表面的熱強度得到降低,能夠使結焦現象得到緩解,并且可以使爐管的使用時間得到延長。
  3.2 實現在線清焦
  裝置在不停水的時候,采用雙面輻射階梯爐可以使管程的工藝介質被切斷,將注水保留,結合變溫操作,能夠使爐管壁的焦炭剝離下來,使剝離之后的焦炭和汽化的蒸汽共同進入到焦炭塔之中。通過實踐分析發現,這種加熱爐能夠加強清焦的效果,當輻射爐管局部管壁的溫度到達641℃的時候,經過在線清焦后,管壁的溫度能夠降低,這使加熱爐的運行周期得到了延長。另外,加熱爐的爐管中一段利用急彎彎管進行連接,另一端用回彎頭連接,當爐子內出現嚴重結焦的時候,將回彎頭的堵頭都打開,采用PIPE PIG進行清焦。國內部分煉油工廠中利用在線清焦進行操作,但是由于設計中不合理,在線清焦的效果不明顯,這種技術是加熱爐設計中的重要核心,在實際的應用中也具有較好的效果,通過設計的完善以及正確的操作方法,在線清焦可以使結焦現象進行處理,這表明加熱爐的設計能夠發揮出良好的作用。
  4 結語
  結合美國某公司研發的延遲焦化裝置,通過分析發現加熱爐具有良好的性能,能夠使結焦問題得到緩解,同時能夠有效的控制溫度,使加熱爐的運行周期延長。在目前的煉油生產中,使用高效的技術能夠使煉油過程得到優化,提高效率和產量,因此,應加強焦化裝置的設計,使其具有更好的性能。
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  作者簡介:
  王雨婷(1991- ),女,漢族,甘肅酒泉,助理工程師,主要從事煉油化工工作。
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