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二乙苯塔加料流程優化

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  摘 要:苯乙烯裝置在2016年大檢修期間,對二乙苯塔(T-501)加料流程進行優化,優化后產品質量穩定,裝置節能的目標。
  關鍵詞:流程優化;節能
  1 前言
  苯乙烯裝置乙苯單元采用的是RIPP開發的循環液相分子篩法制乙苯技術。二乙苯塔(T-501)主要分離烷基化產物中二乙苯,二乙苯作為烷基轉移反應原料使用。作為廠里挖潛增效項目,2016年9月裝置大檢修期間,對T-501加料流程進行優化,由冷態加料改為熱態加料。改造后,二乙苯產品質量穩定,苯乙烯裝置實現了節能的目標。
  2 T-501改造前加料流程
  乙苯塔(C-34)塔釜物料經過冷卻器(130#)冷卻后進入二乙苯塔加料槽(120#),經T-501加料泵(128#)加壓,連續加入到T-501中。T-501為板式塔,共有24塊塔板,為負壓操作。T-501再沸器用3.5MPa的高壓蒸汽加熱,產生的高壓凝液進入高壓凝液罐。塔釜溫度(TIC-5001)一般控制在190~220℃,塔釜溫度通過調節T-501再沸器液位罐的液位來控制。T-501改造前加料流程見圖1。
  3 T-501改造后加料流程
  為裝置實現節能的目標,經技術人員討論論證后,將C-34塔釜物料直接加入T-501,不再經過130#和120#。C-34塔釜物料溫度為215~229℃,由于流程上有熱損失,在加入至T-501前物料溫度為160~190℃,加料狀態由冷態變為熱態,減少了T-501 3.5MPa高壓蒸汽的使用量,從而實現節能的目的。
  經過設計后,裝置在2016年9月大檢修期間對其加料流程進行改造(見圖2)。改造后關閉閥1,閥3,閥4,打開閥2,將乙苯塔釜物料直接加入T-501。
  4 流程改造后效果
  4.1 產品質量
  2016年大檢修后,為保證二乙苯產品質量穩定,沒有直接將熱料加入至T501,而是一路通過130#冷卻,另一路不經過130#,兩者混合后加入至T-501。通過每日二乙苯分析結果,逐漸減少冷卻器一路的流量,最終實現全熱料加入至T-501。改造前后二乙苯分析結果對比見表1。
  流程優化后,由于T-501加料口位置沒有改變,而加料溫度相比之前提高,精餾段數量相對變小,增加了精餾段負荷,加料組分中的部分重組分帶到塔頂產品中。由表1可見,塔頂產品中二乙苯所占比例有所下降,而三乙苯、多乙苯等組分增加。三乙苯、多乙苯也作為烷基轉移反應原料使用,提高了烷基化反應副產物的利用率,降低了T-501塔釜重組分的采出量。改造后2017年1-4月多乙苯采出率(1.01%)相比于2016年同期(1.06%)減少0.05%。
  4.2 節能效果
 ?、賂-501加料由原來的冷態加料變為熱態加料,減少了高壓蒸汽的使用量。節約0.3th高壓蒸汽,全年節約高壓蒸汽效益為:0.3h×131元×8000h=31.44萬元;
 ?、谕S?30#,節約循環水約12.5h,全年節水效益為:12.5×0.25元×80001=25萬元;
 ?、弁S?28#,機泵功率為7.5kW/h,全年節電效益為:73Wh×8000h×0.64元/kW=3.84萬.乙苯加料流程優化后,每年節約能源總計37.78萬元。
  5 總結
  T-501流程優化后,工藝穩定,產品質量穩定,利于崗位平穩操作。減少了多乙苯的采出,降低物耗:節約了高壓蒸汽、循環水、電,實現了裝置節能的目標。
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