PX裝置成品塔的優化探索
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摘 要:2017年天津石化2#芳烴裝置整體能耗為700kg標油,針對裝置產能較低,能耗較高的嚴峻形勢,2018年車間集中開展了多個能源優化攻關行動,本篇文章主要討論關于PX裝置成品塔換熱網絡的一些優化探索。
關鍵詞:芳烴;換熱器;成品塔;蒸汽;效益
1 裝置簡介
天津石化公司2#芳烴聯合裝置于2000年建成,采用美國UOP公司專利技術,中國石化北京設計院承包設計,裝置包括加氫、連續重整、抽提、分餾、歧化、二甲苯、異構化、吸附分離8個工藝單元,其中重整單元于2004年經過擴能改造后,加工能力提高到80萬噸/年,目前2#芳烴裝置主要產品產能分布分別為對二甲苯30萬噸/年,苯10萬噸/年,混合二甲苯5.7萬噸/年。
2017年天津石化2#芳烴PX裝置整體能耗為700kg/標油,在全國同行業中處于下游水平,針對裝置產能較低,能耗較高的嚴峻形勢,2018年芳烴車間在燃料、水、電、氣、風等多個方面開展了各項能源優化攻關行動,其中PX成品塔優化項目是其中的一個典型案例。
2 PX成品塔簡介
C604塔是吸附分離裝置的對二甲苯(簡稱PX)成品塔,塔底有兩臺再沸器,一個是E608,熱源為解吸劑(對二乙基苯,又稱PDEB);另一個是E609,熱源為3.5MPa蒸汽。該塔熱源輸入以E608為主,通過解吸劑溫度控制閥TIC6042進行分程控制,目前解吸劑溫度設定在175℃,剩余熱量由E609蒸汽加熱器提供。
3 優化思路
為盡可能充分利用E608中解吸劑熱源,減少E609的蒸汽消耗,可以嘗試降低解吸劑出口溫度來增加E608至C604的熱源輸入量,最終達到節約3.5MPa蒸汽的目的。
4 難點解析
對于吸附分離裝置來講,解吸劑的作用是將吸附在吸附劑上的PX解吸出來,而解吸劑溫度的設定是有明確要求的,UOP公司建議的操作范圍是175~179℃,理論上在這個溫度范圍內,解吸劑的解吸效果最佳,傳質速率最快,如果解吸劑溫度低于這個范圍,會有兩個影響:①解吸劑傳質速率下降,解吸過程有可能不徹底,影響PX收率;②解吸劑設定流量為體積流量,溫度降低后,密度增大,質量流量增加,會增大吸附塔及下游精餾塔實際負荷。
5 優化原則
綜合以上兩個難點,我們在調整過程中要注意兩個原則:①降低解吸劑溫度過程中,一定要實時跟蹤吸附塔內解吸區譜圖變化,保證解吸區頂部不能有PX出現;②在不影響解吸效率的前提下,盡可能降低解吸劑的體積流量,以保證下游精餾塔不增加負荷與再沸量。
6 攻關措施
?、僭诒WC裝置平穩運行前提下,逐步降低Tic6042的設定值,每次不超過2℃;②逐步降低E609蒸汽用量,每次下調幅度不超過500kg/h。每周最多調整一次;③跟蹤C604塔底Tol含量變化,保證塔底PX純度控制在99.72%以上,甲苯不高于0.1%,當塔底甲苯上漲時,可適當提高靈敏板設定值;④跟蹤C604塔頂粗甲苯中PX含量變化,保證塔底PX小于2%。
7 關鍵參數調整
在對成品塔優化過程中,我們主要對解吸劑溫度、流量、E609蒸汽量、成品塔靈敏板進行了相應調整。
8 關鍵數據分析
分析1:通過對解吸劑溫度優化調整,解吸劑溫度從175℃降到了168℃,成品塔底E609蒸汽用量相應從6000kg/h降到3800kg/h,優化效果明顯。
分析2:在優化過程中,通過靈敏板輔助調整,塔靈敏板上調1.2℃,塔底Tol和塔頂PX均控制在指標范圍內。成品塔底Tol有0.01%左右的微量增值,但不影響塔底產品質量指標(<0.1%);塔頂粗甲苯中PX含量由1.1%上漲至1.6%(指標控制小于2%),由于塔頂粗甲苯流量較小,為1.3t/h,對于PX收率和產量的影響可忽略不計。
分析3:車間對于PX收率的內控要求是大于97%,在下調解吸劑溫度過程中,我們也對吸附塔區域回流比進行了相應調整,使PX收率保持在97.5%~98.2%范圍內,PX純度保持在99.73~99.76%范圍內,未出現質量不合格現象。
分析4:本次優化最終解吸劑溫度降至168℃,主要是因為解吸劑溫度下降后,解吸劑質量流量增加,抽余液塔和抽出液的進料負荷上升,如果繼續降溫,則抽余液塔和抽出液塔必須提高塔底再沸量平衡負荷增量,這樣就達不到節能降耗的目的。
9 效益計算
?、倩鶞手担?017年E609蒸汽平均使用量6000kg/h;②最終目標:2018年優化后的E609蒸汽使用量3800kg/h;③基礎價格:2018年2#芳烴裝置3.5MPa蒸汽平均價格為150元/噸;④經濟效益計算:通過能源優化,E609每年節約蒸汽效益為:(6-3.8)*24*365*150/10000=289萬/年。
10 小結
2018年2#芳烴車間在水、電、氣、風、燃料、產品結構等方面開展了多項優化攻關行動,總計為車間創效上千萬元,車間平均能耗也由2017年的700kg標油降至2018年的670kg標油,優化工作成績顯著。雖然本次PX成品塔的優化只是其中一小項,但車間類似這樣有待發掘的小項目還有很多,所以2019年我們芳烴優化團隊還需要繼續開拓思路,集思廣益,膽大心細,勇于實踐,為芳烴車間的“安、穩、長、滿、優”運轉貢獻力量。
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