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淺談一套溶劑精制裝置節能優化措施

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  摘 要:針對一套溶劑精制裝置目前的能耗現狀,對NMP溶劑精制裝置各部分能耗進行了前后變化對比分析,并根據日常冷換器循環水操作,汽提塔吹汽量操作以及加熱爐操作中出現的問題進行研究,分別提出了提高冷換器回水溫度,殼程出口溫度,降低汽提塔吹氣量以及改變換熱器形式以提高入爐溫度,從而減少加熱爐熱負荷、減少燃料消耗的措施,為裝置降低能耗提供可行性途徑。
  關鍵詞:溶劑精制;節能;加熱爐;換熱器
  裝置規模及組成:本裝置由前蘇聯設計,于1959年12月建成投產,設計加工能力為20萬噸/年。年開工時數按8000小時計。原料來源于常減壓蒸餾裝置的減壓餾分。2014年潤滑油老三套裝置改造,主要內容為加熱爐整體改造及儀表控制改為DCS;工藝路線和方案:裝置以吡咯烷酮為萃取溶劑,萃取塔填料采用TH-Ⅱ型雙鞍環亂堆填料,溶劑回收采用單效蒸發工藝。裝置由萃取系統、溶劑回收系統組成,采用常規的電動儀表、風動儀表調節。
  1 裝置能耗分析
  首先根據近幾年的能耗數據分析能耗分布情況,如表1-1:
  通過表格數據,一套溶劑精制裝置在14年改造以及工藝優化后部分項目能耗有逐漸下降的趨勢,且燃料氣在18年還有上升的趨勢,同時綜合能耗指標離對標指標二擋達標還有一定的差距,因此分別對各個能耗項目進行分析,做出相應的節能措施。
  2 循環水的節能措施
  一套溶劑精制裝置循環水用量主要在冷換器中,其中可操作性強的部分為各冷換器的循環水回水溫度以及精制油、抽出油出裝置溫度。精制油、抽出油分別自汽提塔塔-3、塔-6底出來,最后與冷-4、冷-5換熱出裝置去68罐區。裝置對各冷換器回水溫度要求為≤50℃,而裝置平時日??刂苹厮疁囟葹?0-35℃,另外精制油、抽出油出裝置溫度工藝卡指標分別為55-90℃、55-95℃,而裝置平時日常控制精制油、抽出油出裝置溫度為60-65℃,綜合來看冷換器回水溫度以及精制油、抽出油出裝置溫度離我們的指標要求還有較大的富余量,因此根據實際情況,做出如下優化措施:
  3 蒸汽的節能措施
  一套溶劑精制裝置蒸汽用量主要在冬季防凍防凝,以及開停工的管線吹掃,日常主要為汽提塔塔-3、塔-6吹汽。
  汽提塔原理主要是根據道爾頓分壓定律,在汽提塔中加入蒸汽,降低溶劑在系統中的飽和蒸氣壓,以達到分離精制液、抽出液中的溶劑含量。
  在日常工作中我們發現,當汽提塔塔-3吹汽量≥300kg/h時,精制油含劑并沒有較大的變化,而吹汽量≤300kg/h時,精制油含劑明顯增大,這對溶劑消耗有著較大的影響;同理當汽提塔塔-3吹汽量≥280kg/h時,抽出油含劑并沒有較大的變化,而吹汽量≤280kg/h時,抽出油含劑明顯增大,這對溶劑消耗也有著較大的影響;而我們日??刂破崴?3、6的吹汽量分別為350kg/h和330kg/h,因此這里的節能措施為汽提塔塔-3、6的吹汽量分別降至300kg/h和280kg/h。這樣蒸汽總使用量上將降100kg/h。
  4 加熱爐的節能措施
  提高加熱爐熱效率的方法有很多,比如使過??諝庀禂岛侠?,在保證不會出現露點腐蝕的前提下盡量減少排煙溫度,使用高效燃燒器,減少爐壁漏風,合理的對流室換熱面積,設置高效除灰器,提高操作平穩率,提高入爐溫度等;在平時工作中,根據平時出現的問題,以及師傅們過去的經驗進行了思考、分析研究,提出了提高加熱爐進料溫度,減少加熱爐熱負荷,這樣便減少了加熱爐燃料氣用量,從而達到了節能的目的。通過改進工藝流程、提高入爐油溫等措施,可使管式加熱爐的熱負荷得到減少,從而達到節約能源的目的。
  參考文獻:
  [1]王明東,周志航,焦峰,酒海濤.油氣脫硫溶劑集中再生系統存在的問題及對策[J].煉油技術與工程,2015(02)
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