淺談硫化機自動監測報警系統設計與實現
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摘 要 品質是生產企業的DNA,降低成本是企業長遠發展的根本。然而提高品質與降低成本這是每個企業所追求的目標。此項目就是為了如何提高輪胎品質,減少輪胎報廢,降低人工成本而展開的。實現多臺生產設備集中優化管理,降低各方面原因造成的產品報廢率,完全自動化的設備從而減少勞動力的需求。
關鍵詞 品質;成本;自動化;輪胎
委托公司硫化機投產于2006年,共計112臺,分別分布于4個車間,每個車間依次排列28臺,且一個作業員操作28臺機。此類型硫化機為全自動設備,可動率達到90%以上。擁有自動鎖模、自動補壓、自動控溫、自動計時、異常報警等功能,熱板表面溫度均勻,控溫精確,溫控器(見右圖)能準確記錄溫度數據,保壓穩定可靠。但是由于機臺數量多,且設備生產過程中各種原因導致的異常報警不可避免,作業員需要通過巡檢方式去確認機臺是否有報警,作業員勞動強度大,如果作業員發現異常時間超過標準值則會導致輪胎報廢。
本次硫化機自動監測報警系統改造,為了降低操作工的勞動強度出發,降低生產損耗,本著投資少,安裝、調式、維護、操作簡單方便的要求,滿足不同情況下的需要。
1 方案設計
1.1 控制要求
硫化機臺數量較多,間隔距離大,且報警種類多達五十多種。需要實時監測各機臺的報警情況,并及時準確地通知現場作業員??刂品绞讲捎眉斜O測數據、分布式發出報警信息。
1.2 計算機控制
計算機實時收集各機臺的報警的詳細信息,包含報警值、報警持續時間、生產規格等。報警數據保存在服務器上,作為生產數據追蹤數據庫。
1.3 現場PLC報警控制
現場PLC報警系統通過以太網與各機臺的PLC進行通信,實時監控報警內容。 監控到報警發生時即會在人機界面顯示報警內容,并保存記錄,且會以語音方式發出報警信息,以及會在現場電子顯示屏顯示出報警內容[1]。
2 系統組成
2.1 系統構成圖
本系統硬件由橫河PLC及PC(工業服務器)組成。
PLC組成: 機架F3BU13-0N/CT一個,電源模塊F3PU20-0S一個,CPU模塊F3SP38-6S/CT一個,數字輸入模塊F3XD64-3F/CT一個,數字輸出模塊F3YD64-1P/CT一個,串口通信模塊F3LC11-2F/CT一個,以太網模塊F3NX01-ON一個,觸摸屏AGP3600-T1-D24-M一個,廣播PA2025PI及音響一套。工業服務器一臺。
2.2 軟件系統
軟件平臺采用windows XP, 編程軟件采用橫河WideField2,開發軟件采用工業專用上位系統NeXUS-DLINK 。計算機與PLC之間是通過F3NX01-ON與PLC建立以太網連接通訊,實現通過計算機接收儲存設備生產實時的數據的作用。
3 程序的編寫
3.1 系統工作流程
3.2 根據系統圖及以上敘流程,需要編寫控程序段如下(由于篇幅限制未附程序)
?、倨渲袌缶畔X數據發送程序段;②不同PLC程序通過觸摸屏傳送的程序段;③觸摸屏與主控制PLC之間交換數據的程序段;④觸摸屏語音輸出給功放的程序段;⑤服務器上位程序的開發;⑥主控PLC與LED電子顯示屏數據通信程序段。
4 安裝調試(略)
5 結束語
經過半年的時間使用,系統運行可靠,維護方便,達到了改造的目的,真正實現了提高品質,降低成本的目的,為公司降低成本、提高效益做出了貢獻。
參考文獻
[1] 宮會麗,楊樹勛,呂學芳.多臺硫化機監控系統的設計與實現[J]. 青島科技大學學報(自然科學版),2003,24(1):76-79.
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