瀝青路面環氧抗滑封層施工技術研究
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摘 要:伴隨公路建設里程的不斷增多,道路工作重點已逐步從“大規模建設”轉變為“建養同步”的方向。預防性養護技術的應用,不僅能夠改善路面性能,還能增加工程使用壽命,是實現公路建設經濟效益的重要手段。本文結合某公路工程,探討了環氧抗滑封層施工工藝,并在試驗路四個階段,即施工前、銑琢后、工后、半年使用期后檢測了抗滑封層的路用性能,得出結論為環氧抗滑封層的應用可有效提高路面抗滑能力,并可封閉道路空隙、裂縫,耐久性能良好。
關鍵詞:瀝青路面;環氧抗滑封層;作用機理
中圖分類號:U418.6 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)08-0132-02
在國家公路網不斷完善的今天,全國公路養護里程越來越多,截止2016年已達到456.6萬公里以上,在公路通車總里程內比例高達96.1%。為此,必須重視道路養護施工。為防治路面病害,提高道路行車的舒適性及安全性,應合理采用恢復路面功能的預防性養護技術。所謂路面功能性損壞,主要包含抗滑性能下降、滲水能力差及路表貧油等。據不完全數據統計,全世界每年死于車禍的人數高達120萬人,因車禍致殘受傷的人數達到500萬人。經研究發現,路面濕滑是造成車禍事故及重大車禍的主要原因。為此,增強路面抗滑能力,不僅與行車舒適度息息相關,更關系到道路交通安全。在傳統霧封層技術的基礎上,以增強路面抗滑、防滲能力為目的,本文深入分析了環氧抗滑封層技術在瀝青路面養護施工中的應用,從而有效提升路面質量,確保行車安全。
1 環氧抗滑封層結構與作用機理
與傳統霧封層養護技術相比,環氧抗滑封層粘結性、滲透性更強。其作用機理如下:
1.1 粘結機理
環氧樹脂內存有大量極性基團,如羥基等,還存有環氧基(活性大),此類材料能夠和表面活性較大的基團相互粘結。固化后,環氧樹脂剛度較大,因此具有較高粘合強度。與此同時,環氧樹脂固化并不會出現低分子揮發物,將大大減小粘合劑層的體積收縮率與環氧固體的線性膨脹系數、蠕變系數,從而穩定膠層尺寸。
1.2 滲透機理
將具有極性或活性的基團引入樹脂分子結構,有利于與石料表面基團相互融合,同時,通過其自身的自乳化作用,能夠減少和乳化瀝青混合后的體系粘度、乳化粒徑,這對增強原路面材料滲透性極為關鍵。
2 工程概況
某公路工程為雙向六車道,試驗段起止樁號為K17+800~K18+100,長度為500m。通過現場調查發現,本路段貫穿性裂縫較多,共79道,裂縫全長達到342延米,并伴有4㎡網裂,及輕度裂縫、塊狀裂縫等。如處理不及時,將進一步加重路面病害情況,對道路運行安全造成嚴重影響。為此,決定對此路段進行預養護施工。
3 路面結構狀況評價分析
按照養護技術規范規定對試驗段路面情況進行詳細調查分析,對路面病害的類型、位置及破損程度進行了準確記錄,本路段破損率如表1所示,由此可見,路面整體狀況良好,適用于環氧抗滑封層處理。
環氧抗滑封層能顯著提升路面結構性能,但當路面結構狀況過差時,將嚴重環氧抗滑封層的應用效果,減少使用壽命。本文通過鉆芯取樣法共設12個測點進行分析,這樣不僅能準確掌握原路面結構情況,還能對路面結構力學性能進行綜合評價。針對結構性能較差路面,可通過重鋪加固法進行處理。
4 施工要點
?。?)調試車輛設備。施工前,需先將封層車啟動,排除封層車水罐內的水,并對管路、噴頭等進行沖洗,在噴水時必須對所有噴頭噴水情況進行詳細檢查,如出現堵塞現象,需及時找出問題所在,采取科學有效的措施予以處理。隨后進行銑琢車調試,保證設備運行正常。
?。?)封閉交通。根據施工現場實際情況,施工前需將施工段進行封閉,嚴禁車輛通行,且設置明顯標識。
?。?)銑琢。針對路表選取專用銑琢車進行快速一體化處理,如銑琢、清掃及吸塵等。
?。?)封層車裝料。將所需材料均勻攪拌,要求合理控制拌和時間。隨后通過泵送法向封層車內送料,并灌入乳化瀝青材料。待完成膠結料泵送施工后,即可向集料倉內裝入適量細集料。
?。?)封層車灑布。因封層車料倉貯料量有限,必須按照工程量實際情況,對施工流程、灑布遍數進行合理確定。要求完成灑布后,路表干燥,不會出現粘輪情況。當原路具有較大空隙問題,必須按照具體情況,增加液體材料灑布量。通常情況下,需在6~8km/h之間合理控制封層車施工速度。
?。?)開放交通。完成上述施工作業后,當路表干燥度達到設計要求,便可開放交通。
5 工后測試分析
為保證施工質量,本文在環氧抗滑封層四個階段進行了性能測試,測試項目包括抗滑能力、構造深度、平整性及滲水性能,具體測試情況如下:
5.1 擺值
在道路工程抗滑性能檢測中可選用TRRL研發的擺式儀,本工程選用BM-II型擺式儀,相鄰兩測點間隔100m布設,施工前,本路段擺值的均值集中于50~55BPN區間,可滿足車輛日常行駛對摩擦的要求。在抗滑封層施工前期,原路面需選用銑琢車做打毛施工,處理后路表銑琢痕跡較為明顯,從而增加了路面表層的粗糙程度。經分析可見,路面通過銑琢之后,擺值有所提升,增至85BPN以上。環氧封層噴灑之后,表面紋理將被環氧乳化瀝青封閉,相對銑琢后路面,此時的路面抗滑能力將有所降低。因金剛砂抗滑效果良好,施工后本路段摩擦值也有75BPN左右,相比原路面,工后路面抗滑性能可提升30%~55%。
通車半年后,經檢測抗滑封層摩擦性有所降低,約下降了8BPN左右,也就是說,整體路面摩擦大概有67BPN左右。也就是說,通過跟蹤檢測,顯示針對原路面摩擦值,封層后可摩擦值可有效提高,且能夠增加路面的耐久性。
5.2 構造深度 針對路面構造深度,可選用鋪砂法檢測。經檢測可見,構造深度變化情況基本類似于抗滑性能變化趨勢。路面銑琢后,其構造深度將大幅增加,此時也會增加其摩擦值。施工后路表空隙被環氧乳化瀝青填充,致使構造深度有所下降,此時摩擦值也會隨之降低。但在通車半年后,經檢測,構造深度下降了2%,但抗滑性能降低幅度較大,則表明金剛砂在整個構造中承擔了耐磨作用,產生了相應的磨耗,此類磨耗基本不會影響構造深度,但摩擦值下降則較為明顯。
5.3 平整度
通過3m直尺在施工前、后分別檢測路表平整度。經檢測可見,原路面平整度基本在3mm以內,則表明路面結構性病害,如擁包等基本不存在。由此說明,因環氧抗滑封層厚度不大,向路面噴灑后,部分會向路面結構內滲入,致使此工藝并不能有效提升路面平整度。
5.4 滲水性能
本工程選用HHDS-II型路面滲水儀做滲水試驗,因本路段通車運行時間較長,大量路表通水空隙處于封閉狀態,因此,在施工前測試中發現,測點大量路面滲水為0。經環氧抗滑封層施工之后,整個路段無滲水問題,同時在通車半年后,防滲水效果仍十分良好。具體如表2所示。
6 結語
綜上所述,伴隨經濟社會的迅速發展,我國公路建設規模越來越大,已逐步形成較為完善的公路網。在道路運營階段,因氣候、環境及交通荷載等原因,瀝青路面往往會產生不同程度的病害。在公路養護施工中通過環氧抗滑封層的應用,可得出如下結論:
(1)環氧抗滑封層施工后,將有效提升原路面抗滑能力,可提高到75BPN左右,提高幅度為30%~55%。通車半年后,將大大降低抗滑封層的摩擦性能,下降了8BPN,整體路面摩擦大約為67BPN。
?。?)銑琢施工后,相比工前,路表構造深度有所增加;通車半年后,構造深度下降率僅為2%,與摩擦下降幅度相比,較小。
?。?)通過檢測施工前、后平整度情況,可得出在路表平整度方面,環氧抗滑封層作用不大。
?。?)環氧抗滑封層具有顯著的抗滲水能力,在施工后與通車半年內,均未出現路面滲水情況。
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