天然氣凈化工藝能耗評價及節能研究
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摘 要:針對天然氣凈化過程中的能耗問題,結合我國天然氣凈化過程現狀,首先對其能耗進行評價,然后從多個角度出發,提出有效的節能措施,為降低天然氣凈化過程中的能耗奠定基礎。
關鍵詞:天然氣;凈化工藝;能耗評價;脫水單元;節能研究
天然氣凈化是天然氣生產到銷售過程中的重要環節,天然氣凈化工作的實施需要多種設備及儀器的參與,在這個過程中需要消耗大量的能量,在節能環保的政策下,如何對凈化工藝進行節能降耗成為了一項重要問題[1]。另一方面,目前的研究成果已經表明,天然氣的脫水和脫硫是最重要的兩項能耗單元,因此,實施節能降耗主要就是針對脫水單元和脫硫單元實施,筆者認為,實施節能降耗的前提是對產生能耗的影響因素進行分析,在此基礎上才能提出相關的解決對策,因此,在本次研究中,筆者對天然氣凈化過程進行充分了解的基礎上,首先對能耗的影響因素進行了深入分析,以此提出相關的節能對策,為我國天然氣凈化過程中的節能降耗問題提供建議指導。
1 天然氣凈化工藝能耗評價
1.1 脫水單元能耗評價
1.1.1 進吸收塔的溫度及壓力
一般來說,在進行天然氣脫水處理的過程中,天然氣需要首先進入吸收塔內,該裝置內天然氣的溫度與壓力與上游的裝置有關,一般來說,如果吸收塔內的溫度相對較低,此時會使得裝置內部的甘醇粘度升高,進而使得裝置的工作效率降低,同時,裝置內的壓降也會升高,進而出現塔內發泡問題,另一方面,如果吸收塔內的溫度相對較高,這會使得脫水處理的甘醇損失增加,一般來說,吸收塔內的溫度需要控制在15-48℃范圍內。壓力也是影響脫水過程的重要因素,如果裝置內的壓力較高,此時天然氣中的含水量就相對較低,氣體在塔內的流動速度下降,這會使得脫水效率降低,如果裝置內的壓力較低,進行脫水過程中所需要的甘醇量將會增加,因此,壓力也需要維持在一定范圍內,通過大量的實驗發現,當壓力控制在2.5-10MPa之間時,脫水過程更為經濟[2]。
1.1.2 三甘醇循環量
三甘醇是進行脫水過程的重要物質,脫水后天然氣的水露點將會受到三甘醇量的直接影響,另一方面,該種物質的循環量又會對脫水設備的負荷產生影響,如果循環量增加,就會使得負荷增加,因此,該種物質的循環量一般需要控制在20-30L/kg范圍內。
1.2 脫硫單元能耗評價
1.2.1 溶液循環量
所謂溶液的循環量就是指醇胺的循環量,該種物質的循環量將會對脫硫能耗產生重要的影響,另一方面,該種物質的循環量又受到了其它因素的影響,例如氣體的流量和氣體的組分等。一般來說,如果控制醇胺影響因素的參數不變,想要提高天然氣的凈化效果,則需要降低醇胺的循環量,同時,需要提高醇胺溶液中的酸氣負荷。
1.2.2 壓力、溫度
進行脫硫處理過程中的溫度和壓力也會對能耗產生重要影響。如果壓力降低,可以很好的對溶液進行選擇,但是會使脫硫的效果降低,如果壓力升高,則對設備提出了更好的要求,會使得設備能耗增加,另一方面,如果溫度降低,會使得天然氣脫硫過程的效果降低,但是升高溫度,會使得脫硫過程的能耗增加,因此需要將溫度和壓力控制在合理范圍內。
2 管理措施
2.1 開發節能新工藝
在上文分析中指出,脫硫是天然氣凈化過程中產生能耗較大的單元,目前常見的脫硫方式為MDEA脫硫方法,該種方法在使用的過程中確實具有很好的效果,但是MDEA對于硫元素的吸收具有一定的選擇性,非常適用于硫碳比相對較高的天然氣。另一方面,該種方法在使用的過程中會產生大量的能耗,因此,從節能的角度出發,仍然需要對脫硫工藝進行深入研究,開發新的脫硫工藝。
2.2 對工藝裝置進行改造
一般來說,舊設備在進行天然氣凈化的過程中必然會消耗大量的能耗,因此,從節能的角度出發,十分有必要對設備進行一定的改造,改造過程可以從兩點入手。首先,對于硫磺回收而言,可以對冷凝水進行一定的回收;其次,設備應盡可能的采用變頻的調速器,進而滿足設備負荷波動的問題。
2.3 投入新型節能設備
目前,國內外都對天然氣凈化過程中的節能設備進行了深入研究,并開發出了一系列的產品,對于凈化廠而言,使用新型的節能設備將會給企業帶來更大的經濟效益。例如,在進料塔的入口位置處可以增設分離裝置,進而使得凈化過程中產生的污水量降低,同時,也可以使得天然氣的放空量降低,進而達到節能的目的。此外,凈化廠還可以對換熱器進行更換,將傳統的換熱器更換為板式的換熱器以后,凈化過程中的凈化效率可以提高11%左右,進而使得熱量的回收量增加,降低了燃料氣消耗量,此時即可達到節能的目的。
3 結論
綜上所述,在天然氣凈化的過程中由于需要的設備較多,工藝較多,因此非常容易產生能耗較大的問題,這對于凈化企業的發展十分不利,通過分析發現,產生能耗較大的單元主要出現在脫水單元和脫硫單元,這兩個單元中很多參數都會對能耗產生影響,因此,相關單位需要從開發節能新工藝、對工藝裝置進行改造以及投入新型節能設備等方面出發,分別采取有效措施,進而使得天然氣凈化過程的能耗得到有效的降低。
參考文獻:
[1]李勁,余宗財,夏太武,等.在線能耗評價系統在天然氣凈化廠的應用探討[J].石油石化節能,2016,6(10):15-17.
[2]李奇,姬忠禮,段西歡,等.基于HYSYS建模的含硫天然氣凈化裝置能耗分析[J].油氣儲運,2011,30(12):941-944.
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