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高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝對比

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  摘要:截止到目前,三甘醇脫水工藝在天然氣工業之中比較常見,該項工藝可以對高含硫氣田之中的天然氣進行脫水處理,避免水合物對其產生影響。本文根據以往工作經驗,對典型三甘醇脫水工藝進行介紹,并從工藝流程的改進、脫水工藝對比兩方面,論述了高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝研究情況,希望可以對相關工作起到一定幫助作用。
  關鍵詞:高含硫天然氣;三甘醇;脫水工藝
  原油以及天然氣脫水是整個油氣田開發過程中重要組成部分,尤其是在井口天然氣開采上,會存在大量飽和水蒸氣。當含水量超過一定范圍之后,天然氣之中的二氧化碳等將會集聚在管道內部,對管道產生腐蝕效果。另外,由于水的存在,管道輸送能力將會明顯下降,產生大量動力和能源浪費現象。因此,相關部門需要做好天然氣水分的脫除工作。
  1 典型三甘醇脫水工藝
  1.1 工藝流程
  在處理過程中,當濕天然氣進入到分離器之后,首先進行的是固體雜質分離等操作,完成后,天然氣將會前往吸收塔底部,與注入的三甘醇溶液形成接觸性脫水,當塔頂天然氣經過再次分離后便會繼續向外輸入。三甘醇富液經過塔底之后,便會進入到閃蒸罐之中,對其中存在的烴類氣體進行消除。當上述流程全部完成時,三甘醇富液便會進入到三級過濾,提升三甘醇的溫度,經過換熱之后,可以為后續吸收和再生操作提供有利條件。除此之外,富甘醇通過再生塔換熱后,在泵的作用下,可以在吸收塔之中得到循環應用。
  1.2 工藝模擬
  在三甘醇脫水工藝模擬上,可以通過HYSYS進行。其中,原料氣壓為7.101MPa,主體溫度為40℃,整體處理量可以達到400×104m3/d。從具體模擬結果之中可以看出,閃蒸罐中的三甘醇富液H2S摩爾分數能夠達到10.99%,而在閃蒸氣中,該類物質的摩爾分數為77.46%,從中可以得到H2S具體的排放速率。在很多國家之中,對H2S氣體排放標準有明確的控制標準,而且極為嚴格。如果再生廢氣在灼燒之后外排,同樣需要面對二氧化硫的排放濃度限制,并對周圍環境帶來更大影響。因此,整個H2S三甘醇外排方式也會被代替。
  2 高含硫天然氣集氣站三甘醇脫水工藝研究情況
  2.1 藝流程的改進
  2.1.1 方案一
  由于三甘醇富液之中含有大量的H2S,如果將其直接放入到再生系統之中,由于再生系統溫度較高,很容易對管道和設備產生腐蝕效果。再生氣和閃蒸氣H2S排放速率較高,如果單純使用焚燒排放,無法與國家標準相符。為此,本研究利用再生氣體回收工藝來彌補上述不足,該方案所使用的工藝裝置與之前三甘醇處理相同,只是加裝了一個壓縮裝置。在該裝置內部,可以實現閃蒸氣和再生塔塔頂氣體壓縮工作,而且整個脫水裝置可以實現對上述氣體的重復使用。三甘醇富液可以從集液箱中排出,在經過液位控制閥之后進入到閃蒸罐中,將H2S和烴類物質蒸出,利用富液控制閥進行過濾,成功消除機械雜質和降解產物。除此之外,三甘醇貧液經過冷卻器冷卻之后,可以直接運輸到吸收塔上部,實現三甘醇吸收和再循環。由于該方案的作用,閃蒸氣和再生氣均可以得到回收,避免H2S氣體大量進入到空氣中。但該項操作系統十分復雜,很容易字在處理時出現泄漏問題,運行成本也較大。由于富液之中存在大量H2S,可能會直接進入到再生系統之中,對管道和設備產生腐蝕。
  2.1.2 方案二
  為了將閃蒸氣和再生氣的處理問題解決,可以使用三甘醇富液的氣提操作。研究人員將下部集液箱之中的三甘醇富液進行提取,與裝置下部凈化氣直接接觸,此時,富液之中的很多H2S將會融入到凈化氣之中,之后返回到原料氣管線。此時,塔底富液也會進入到閃蒸罐之中,釋放少量H2S和烴類。然后讓富液進入到緩沖罐,實現貧液交換操作,這樣一來,富液也會進入到精餾柱之中,在重沸器之中得到提濃。
  2.2 脫水工藝對比
  上述方案在改進之后紛紛在工業領域上得到了應用,例如在法國拉克氣田之中,使用了TEG富液氣提工業,將H2S摩爾分數從14.2%降低到0.8%。從這里也可以看出,低壓富液氣提脫水工藝效果更好,在降低H2S排放量的同時,避免對周圍環境污染。所以說,低壓富液氣提脫水工藝值得推廣。
  3 總結
  綜上所述,通過對三甘醇再生工藝的改進操作,可以將再生氣污染問題全面解決,讓再生廢氣直接進入到燃料氣系統之中,最終實現廢物的二次利用。另外,低壓富液氣提工業具備流程短等特點,可以在實際生產工作之中大范圍使用,降低H2S的排放量。
  參考文獻:
  [1]呂鵬飛.三甘醇脫水系統工藝參數敏感性分析與參數優化[J].中國石油和化工標準與質量,2018,38(03):177-178.
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