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提高焦爐α值合格率

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  摘 要:針對三焦近段時間α值不合格的問題進行原因分析,做出一系列整改措施,比較11月份α值,得出提高焦爐α值合格率行之有效的方法,確保焦爐正常穩定的生產。
  關鍵詞:剝蝕;竄漏;氣密性;集氣管壓力;人為操作
  三焦JN4.3米爐,最老的3#爐于1990年2月開工投產,至今有27年的爐齡,現是焦化廠最老的焦爐。焦爐使用時間久,問題也逐漸多起來,如炭化室墻面就會變形外凸,墻面進一步剝蝕,出現竄漏,甚至穿洞現象,導致爐子氣密性差,α值經常不合格。9月公司能源環保也對能源指標不合格的單位進行了考核。因此,為了焦爐的正常穩定生產和達到節能降耗的目標,必須尋求焦爐α值有效的調節方法。
  1 α值要求標準及現狀
  在焦爐的加熱制度中,α值的大小與煤氣的燃燒密切相關。如果α值過小,煤氣燃燒不完全,會浪費煤氣資源,未燃燒的煤氣會帶走燃燒室的熱量,導致立火道溫度降低;此外燒不完的煤氣進入蓄熱室遇到空氣燃燒會使蓄熱室產生高溫,嚴重影響正常加熱,縮短焦爐使用壽命。如果α值過大,說明空氣量大或煤氣量少,燃燒火焰短,不利于高向加熱均勻性,同樣多余的空氣也會帶走燃燒室的熱量,使立火道溫度降低。實踐證明α值在1.2-1.25最適宜,根據文件QJG/JH 01.02-2007《三四煉焦系統煉焦工藝、環保技術操作規程》4.2.2.1(3)中規定α值1.15~1.45(COG);1.15~1.45(BFG)。通過MES系統查詢9月份三焦焦爐的α值,進行整理得到表1。
  2 氣體取樣步驟
 ?、贍t頂采樣使用石英管或直徑6~8mm的不銹鋼管,小煙道使用陶瓷管;②在加熱制度穩定的情況下,交換后5分鐘取樣,交換前3分鐘停止取樣;③將取樣球膽內的空氣排除干凈;④用排氣球排出取樣管內的空氣和廢氣,并用待取的廢氣洗凈采樣管和球膽取樣;⑤將球膽接在雙聯球排氣口上打開球膽嘴上的夾子,反復擠壓排氣球,使廢氣進入球膽內,約充滿球膽的三分之二即可,然后用彈簧夾夾住球膽,撥出取樣管,蓋好取樣孔。
  3 α值不合格原因分析
  3.1 集氣管壓力波動大
  集氣管壓力以保持結焦末期炭化室底部壓力不小于5Pa為原則,炭化室內煤氣壓力在整個結焦期內,任何情況下均應保持正壓,負壓狀態下易燒掉爐墻磚縫的石墨,造成串漏嚴重,墻面進一步剝蝕爐子氣密性差,導致α值不合格。9月份氣溫高,煤氣體積增大,荒煤氣輸送不暢;外部煤氣管網壓力波動大,焦爐煤氣外送不暢;三焦無單獨風機抽送荒煤氣的原因,導致三焦集氣管壓力波動大,經常不符合《三四煉焦系統煉焦工藝、環保技術操作規程》中集氣管壓力在80-160Pa的要求。通過MES系統查詢9月份三焦集氣管壓力數值,
  3.2 取樣點選取不正確
  因三焦焦爐老齡化嚴重,竄漏嚴重,焦爐氣密性差,取樣點一直為小煙道測溫,風墻氣密性差,導致測出的數據存在很大的偏差。
  3.3 人為取樣導致誤差
  人為操作取樣,可能存在取樣前未將球膽內空氣排除干凈、未對球膽進行潤洗或潤洗次數不夠、未在加熱制度穩定情況下取樣等不符合規程的誤操作,導致α值不合格。
  4 有效解決的方法
  4.1 穩定集氣管壓力
  三季度和生安科、化產車間協調配合開展了一系列穩定三焦集氣管壓力的工作,取得了一定的效果。通過MES系統查詢11月份三焦集氣管壓力數值,三焦1#爐集氣管壓力基本符合工藝要求,3#爐集氣管壓力已完全符合工藝要求。2#爐因三焦無單獨風機,處在一化風機和五化風機相互抽取荒煤氣的尷尬地方,故集氣管壓力時常偏低。
  4.2 更換取樣點
  針對風墻氣密性差,爐子竄漏嚴重的情況,將取樣點更換為爐頂立火道。
  4.3 加強規程學習,減少人為誤差
  加強取樣人員的規程學習,讓其按取樣步驟順序正確仔細的進行取樣操作,盡可能的避免人為因素對α值的影響。
  5 效果和結論
  經過一系列的整改措施,通過MES系統查詢1月份三焦焦爐的α值,進行整理得到表2。
  6 結果
  通過比較9月和11月α值,得出11月α值合格率高,說明集氣管壓力的穩定對α值的合格起決定性的作用,選取合適的取樣點和減少人為誤差能有效的反映當前α值。
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