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鎮海煉化三重整裝置UOP控制系統和DCS通訊調試總結

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  摘要:本文主要闡述了在鎮海煉化三重整裝置UOP控制系統更新項目中,如何調試和解決新系統與DCS系統之間的三個通訊問題。
  關鍵詞:UOP;通訊;DCs;TRICON
  原三重整裝置UOP控制系統已經使用近17年,電子設備老化嚴重,已發現卡件通道出現故障,只能通過短接處理,同時UOP公司已不提供技術支持服務,也不提供控制卡件等關鍵備件,一旦控制設備出現故障,將面臨沒有備件更換的地步,嚴重影響裝置的長周期穩定運行,經公司綜合考慮決定進行系統升級,期間三重黎裝置停止運行,歷時7天時間。本次檢修主要內容是對老控制系統進行拆除,調試新的控制系統。下面著重對新系統與DCS系統之間的三個通訊問題進行探討總結。
  橫河DCS系統與UOP控制系統的串行通訊建立完成,通訊卡的運行狀態正常。但是在通訊測試中,發現模擬量輸入瀆到DCS后顯示為“零”問題與模擬量輸出不能寫入TRICON的問題,同時由于UOP組態沒置問題,UOP公司提供的通訊點清單中通訊所需的量程類型較多而且混亂,數據轉換過程中每一個模擬量DCS -側都需要設置不同的轉換系數,而且清單中部分位號量程有誤,導致數據轉換不正確,DCS側需對每一個模擬參數進行數據轉換,通訊速率較慢,大數據量通訊時,延時最長達16秒。由于UOP服務人員無權修改程序,這些通訊不正常的問題我們已向UOP工程師提出,后面他們會再發一份修改過的通訊清單給我們。待總部修改程序后才能進行下裝調試,DCS廠家與UOP正在查找通訊偏慢的原因,等新程序到位后,下一步還將進行下裝和測試。因為工藝平時操作大都通過DCS完成,考慮到通訊偏慢的問題,無法滿足工藝的要求,日前DCS寫入LHCS的信號延遲時間太長工豈方面是無法接受的,特別是原來YS80控制的3個壓差調節器,如果調節速度太慢,甚至可能會導致閉鎖料斗的熱停車。我們提出了一個備用方案,新UOP控制系統有兩臺操作站,一用一備,我們將備用的操作站移至中控室的工程師站,以防萬一通訊問題解決不了時使用。在機柜間及中控室各安裝一個光電轉換器,操作站的以太網通訊線路利用以前的三重整DCS備用通訊光纖。
  由于之前發現DCS與UOP控制系統通訊偏慢的現象,我們要求UOP服務人員繼續到儀表控制部CRT中心進行通訊調試,經過雙方兩天的努力,終于解決了一系列通訊問題。
  1模擬量輸入讀到DCS后顯示為“零”問題
  測試位號“PDIC406一SP”,由UOP 工程師在TRICON操作站上改變“PDIC406”的SP值,在DCS側讀到的數值與設定值不能對應且不會改變,但DCS通訊卡狀態指示燈正常,無系統報警。經仔細核對發現UOP提供的量程與實際有出人,應該為“0-5kPa”,而在提供的資料上卻寫成“0-500mmH2O”,同時UOP 工程師確定必須嚴格按表格中“Raw Range”一欄進行量程轉換后,才能顯示正確數值。修改橫河通訊組態后,指示正常,再次與UOP 工程師核對所有模擬量數據,確認量程及“Raw Range”轉換范圍。
  2模擬量輸出不能寫入TRICON的問題
  測試位號“PDIC406一SP DCS”,按模擬量輸入通訊調試經驗與UOP 工程師討論,確認所有模擬輸出信號也必須進行相應量程轉換,前期DCS組態對模擬量輸出信號并沒有進行轉換處理,所以數值無法寫入TRICON系統。修改橫河通訊組態后,可以正常寫入TRICON系統。
  3 UOP與橫河DCS通訊速度慢的問題
  用秒表計時,分別測試開關量和模擬量讀人DCS速度,測試結果與前期基本一致,通訊時間在12-18秒之間;測試開關量和模擬量寫入TRICON速度,先由UOP 工程師配合在TRICON1131組態軟件中增加MODBUS通訊寄存器地址監控表,然后由DCS改變相應數值寫入TRICON,直接讀取TRICON通訊寄存器中數值,DCS寫入TRICON時間在11-16秒之間。
  檢查各通訊接口和電纜,確認接線端子連接緊密,觀察通訊卡件狀態燈情況未發現明顯問題。更換DCS的ALR121通訊卡做試驗,速度慢問題仍在。采用筆記本電腦加USB-RS422/485通訊適配器與TRICON系統通訊,讀入125個模擬量寄存器時間只需1秒,連續測試5分鐘未發現異常,說明TRICON系統收發通訊數據包是正常的。
  清空DCS與TRICON通訊的所有組態,只在DCS增加TRICON系統時間通訊地址,共6個模擬量寄存器,分別為年、月、日、時、分、秒,DCS修改并下載后,監視這6個數值,發現“秒”的變化速率較快,基本上1秒鐘就能改變1次,但比TRICON系統時間中的秒數一直慢4秒,說明通訊數據包減少有助于提高通訊速度,而一直有個時間差則可能是“全雙工”收發速率不一致造成的。
  原通訊設置采用19200bps,even/8/1,RS485/4-Wire(全雙工)模式,采用“全雙工”模式工作時,收和發分別使用獨立電纜進行,互不干擾,如果通訊雙方不能互相協調一致,會引起收和發不同步現象,從上面一直慢4秒現象來看,應該能確定DCS和TRICON通訊卡之間存在不匹配現象。經與UOP工程師協商,對方也同意通訊設置有問題的判斷,決定明天修改通訊設置,將速率降低至9600bps,并將4-Wire(全雙工)改為2-Wire(半雙工)通訊,9600 bps速率每秒可以傳送480多個字,而目前UOP與DCS之間通訊數據不到200字,9600bps速率足夠使用。
  第二天UOP 工程師對Tricon系統通訊參數進行修改,并重新確認通訊電纜接線方法,橫河工程師對DCS系統通訊參數進行修改下載,并按UOP提供的接線方法重新連接ALR121卡上通訊電纜。雙方完成后,用秒表測試從DCS寫入到TRICON的速度,第1次只用了2秒,但之后系統出現ALR121卡中斷報警,幾秒后自動恢復,然后每隔10-20秒ALR121卡通訊中斷報警后自動恢復,寫入速度也隨通訊中斷變化而變化,最快能達到5秒,最慢要18秒。
  將所有通訊參數和接線恢復到修改前,重啟TRICON系統,插拔ALR121通訊卡,完成后再次測試,ALR121通訊中斷報警仍然存在,說明該現象不是因通訊參數修改引起,前期測試時也出現過該問題,只是在昨天通訊調試中未出現而已。針對該中斷現象分析認為,通訊參數設置仍是關鍵點,TRICON通訊卡的掃描及處理能力較快,橫河DCS較慢,通訊雙方協調機制不匹配,可能出現DCS發出請求( request)指令,而TRICON通訊卡無應答(response)狀況,最終導致通訊中斷的表象。
  重新將通訊參數設置成9600bps/2-Wire模式,因通訊中斷時間為10-20秒,也就是說發生無應答現象,最長間隔是20秒鐘,將DCS的“Response Timeout”加長到30秒,原采用默認時間“4 sec(秒)”,TRICON系統只要在30秒內對DCS請求作出應答,通訊就不會出錯,修改后完成后測試,中斷現象消失,且通訊讀寫速率穩定在7秒左右。
  繼續查找通訊慢問題,發現TRICON的通訊卡在半雙工模式下要求有“HandShake“握手信號,而橫河DCS通訊參數中未找到相同參數,但有“InLer-Character Time-OutValue(數據包結束特殊字長度)”即當1個數據包結束后插入N個間隔字表示該數據包已發完,下個數據包還未開始發送,這個參數定義與“HandShake”握手信號基本一致,原DCS采用默認沒置“1000 msec(毫秒)”,與DCS的掃描周期相一致,而TRICON系統掃描周期設置為“200msec”,將此參數修改成“200 msec”與TRICON的掃描周期相一致,下載后測試,通訊讀寫速率達到1秒,通訊速度慢問題徹底解決。
  通訊問題解決后,我們對DCS與UOP之間的370通訊點進行逐一測試,為整個系統的更新順利完成打下基礎。
  參考文獻:
  [1] Process Inforrnation and Control (contro systems for processcontrol)UOP.
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