旋轉刷在清洗鋁桿表面的應用
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摘 要:針對鋁包鋼生產過程中,電工鋁桿表面的清洗存在廢酸、廢堿污染,以及成本高、生產效率低等問題,對生產設備及表面處理方式進行改造。采用旋轉刷和清水清洗電工鋁桿表面,結果表明,改造后電工鋁桿表面的雜質清除干凈,安全滿足工藝生產要求;工序成本降低,避免了廢酸、廢堿、廢水污染,滿足國家綠色環保要求。
關鍵詞:鋁包鋼 表面清洗 旋轉刷
中圖分類號:TH133.3 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2019)03(a)-0070-02
1 問題提出
鋁包鋼[1]是一種優質高碳鋼絲作為芯線,在鋼的表面均勻地包覆一定厚度的鋁,通過連續同步變形拉拔而成的高效雙金屬材料,它既具有鋁的良好導電性能和耐腐蝕性能,又具有鋼的高強度、耐振動、疲勞性能好的優點[2]。
鋁包鋼的擠壓包覆過程中用到了包覆鋁桿,工藝設計要求包覆桿以清潔、無油和無鋁渣的狀態進入包覆機[3]。英國BWE公司設計配置的鋁桿清潔工藝為鋁桿→熱堿洗→酸洗→軟水漂洗(見圖1)。這個過程用到了燒堿、硝酸和水,不僅有廢液產生,還因為危險化學品的使用增加了較多安全風險,以及管理化學品的麻煩。為應對這些問題,我們開始尋找替代工藝技術。
2 清洗技術的應用改進
2.1 改進思路的確定
采用過程功能分析法去找到替代技術,分析見表1,可見關鍵是分析為什么需要用燒堿溶液來做表面處理。
為深挖到解決辦法,我們追尋為什么鋁包上有油脂,這要看鋁桿生產過程。鋁桿終軋并冷卻到一定溫度后,進入收線機,經過一個上升坡道時經過多個導孔,然后進入吐絲機,使鋁桿形成螺旋狀下落成卷。如果鋁桿在這個過程與接觸的導模及吐絲管之間有較大的摩擦力,鋁桿可能會被刮傷。所以決定在軋制過程解決包覆鋁桿清洗問題,找到軋制桿潤滑的替代方案(見圖2)。
2.2 改造方法
鋁桿軋制過程中,硬質合金的導模很光滑,并不容易擦傷鋁桿,而旋轉的吐絲管與鋁桿基本是面接觸,雖然有一定的鋁桿離心甩動造成的壓力,但并不需要很強的潤滑。嘗試的辦法是停止使用油脂,在鋁桿爬升到吐絲機的過程中噴淋一些乳化液,結果鋁桿表面沒有受傷,而且因收卷溫度在180℃以上,鋁桿表面最后是干凈且干燥的。該新工藝的試驗成功為后續包覆鋁桿清洗工藝的改進奠定了基礎,而且在軋機停產前也和供應商協商并成功試驗好同樣的生產工藝。
包覆鋁桿沒有了油脂,就只需要去除浮塵和少量存在的粘附鋁渣,減薄正常的氧化鋁膜,使擠壓的鋁盡量純凈。選擇的清潔裝置為已在鋼絲線上有多年經驗的旋轉刷,原理是4塊鋼絲刷片沿圓周旋轉,對中心處鋁桿表面刮擦,達到清潔鋁桿表面。
旋轉刷足以清除表面的浮渣和其他附著物,而且能提供一個氧化鋁相對較少的鋁材,為徹底清除粘附在表面的鋁微粒,后面的熱水洗繼續保留。最后投入使用的包覆鋁桿工藝變成:鋁桿→旋轉刷→熱水漂洗。
2.3 改造效果效果評估
改造完成后生產順利,鋼刷清理過的鋁桿很干凈,鋼刷對鋁桿的壓力可調,鋼刷磨損后會自動跟進,旋轉刷的盤轉與電工鋁桿的速度成正比,保證電工鋁桿表面的全覆蓋打磨,又保證不出現打磨過度的現象,清潔度達到生產工藝要求。熱水沖洗后會自然干燥,產品質量沒有受到任何影響,生產線速度不降低。
該項目的綜合評價如下:
(1)生產效率及產品質量上沒有任何問題,還省去了化學槽液的維護工作。
?。?)包覆線上消除了燒堿及硝酸的使用,所以該成果是一個清潔生產成果。
?。?)取消了1組10kW的加熱器及2臺15kW的高壓泵,只增加1個不到1kW的電機,大幅度降低了維修費用及電耗,降成本顯著,系統可靠性得到提高。
?。?)系統簡單可靠,好操作易維護。
3 結語
此改造項目在降低成本、改善環保、降低安全風險方面取得很大的成功,用機械方法替代了運用酸堿的工藝。更應看到的是,這次維修與生產及技術部門協力完成一個項目,多部門參與,有效地運用功能分析去找問題解決辦法,系統地解決問題,為今后解決問題提供了一個典范。
參考文獻
[1] 宋寶韞.CONFORM連續擠壓包覆設備[J].大連鐵道學院學報,1996(17):3-5.
[2] 汪富強,徐磊崗,汪凱.鋁包鋼芯線的清潔生產[J].金屬制品,2017(6):14-17.
[3] 高飛,宋寶韞,張新宇,等.連續擠壓包覆技術在鋁包鋼絲生產上的應用[J].金屬制品,1999(1):20-23.
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