曉明礦選煤廠粗粒級煤泥回收工藝改造
來源:用戶上傳
作者:
摘 要:闡述了曉明礦選煤廠粗粒級煤泥回收工藝改造的詳細方案及效益,介紹了改造如何利用現有條件,現有設備解決粗顆粒煤泥回收問題。改造在污泵池沒有安裝斗式提升機、洗末回收篩及回收后洗末儲存空間的條件下,在污泵去壓濾車間管路上安裝閥門,并將污水泵出水管接入B800撈坑,粗粒級煤泥在撈坑中由斗式提升機撈出,即減少了改造投入,又避免了堵管路現象,將粗顆粒煤泥回收,增加了銷售收入。
關鍵詞:粗粒級煤泥;污泵池;撈坑;效益
中圖分類號:TD94 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2019)18-0114-02
Abstract: This paper expounds the detailed scheme and benefit of the technological transformation of coarse-grained slime recovery in Xiaoming Coal Preparation Plant, and introduces how to make use of the existing conditions and equipment to solve the problem of coarse slime recovery. Under the condition that the bucket hoist, the washing powder recovery screen and the washing powder storage space are not installed in the sewage pump pool, the valve is installed on the pipeline of the sewage pump depressing and filtering workshop, and the sewage pump outlet pipe is connected to the B800 fishing pit. The coarse coal slime is fished out by the bucket hoist in the fishing pit, which not only reduces the transformation input, but also avoids the pipeline blocking phenomenon, reclaims the coarse coal slime and increases the sales income.
Keywords: coarse-grained slime; sewage pump pool; fishing pit; benefit
曉明礦選煤廠是1968年建成并投入生產的,原設計能力為60萬噸/年,經過1989年的改擴建后設計能力達到135萬噸/年,核定能力為220萬噸/年的礦井型動力煤選煤廠。主要加工工藝是:毛煤入廠后,進行一次篩分;篩上物經手選除雜破碎后成為入洗原料煤;篩下物進入二次篩分或注入903原煤倉和分流,分流部分經圓筒倉上的塊煤回收篩,其篩上物進圓筒倉做為入洗原料煤,篩下物落地成為落地煤末煤直接銷售。二次篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物進入三次篩分,三次篩分篩上物為成品粒煤,篩下物為成品末煤。
煤泥水處理工藝為:跳汰洗煤產生煤泥水進入B800撈坑,撈坑溢流進入角錐沉淀池,其中角錐池溢流進入150m3水倉做為洗煤水繼續洗煤,底流經污泵集中排至壓濾車間1#地池后,再進入耙式濃縮機,耙式濃縮機溢流回廠復用,底流由壓濾機加工成煤泥餅后地銷。
1 原工藝存在問題
由于洗末撈坑處理量不足,撈坑跑粗,轉載點漏貨,粗粒級煤泥全部進入煤泥水收集池,由841、842污水泵輸送到壓濾車間處理,尤其是清理150m3水倉、角錐池及污泵池時,清理過程中煤泥水排放量大、粗顆粒含量高,存在以下問題:
?。?)容易堵管路。由于污泵池到壓濾車間管路較長
?。?00米),在輸送煤泥水過程中如果含有大量粗顆粒容易堵管路,造成生產中斷現象,并且處理堵管路過程中需高空作業,危險性大。
?。?)容易損壞耙式濃縮機、壓濾機等設備。粗煤泥進入濃縮、壓濾系統,當耙式濃縮機中進入較多粗粒時,容易造成壓耙子事故,進入壓濾機后不容易粘成餅,且容易硌傷濾布。
?。?)增加了藥劑的使用量。由于煤泥水濃度的增大勢必需要加大藥劑的投入。
?。?)降低洗末回收率。損失在煤泥水中的粗顆粒大部分為分+65網目粗的煤泥,是應該回收的精煤產品,但是只能做為煤泥銷售,降低了銷售收入。
2 技術改造方案
針對以上問題,曉明礦選煤廠經過現場考察及討論分析,制訂了以下兩個改造方案:
2.1 方案一:在壓濾車間安裝一臺粗煤泥回收篩,在煤泥水進入耙式濃縮機前進行粗煤泥回收
安裝一臺ZKK2050振動篩,在篩板上方鋪濾布做為粗煤泥回收篩,將振動篩安裝在壓濾車間604煤泥膠帶運輸機西側,煤泥水進入壓濾車間后,先進入粗煤泥回收篩,篩上物經604膠帶運輸機落地,做為煤泥銷售。篩下煤泥水進入濃縮、壓濾系統,這樣可以減小濃縮、壓濾系統負擔。
2.2 方案二:在進入壓濾車間前將煤泥水中的粗顆粒回收
在我廠現有條件下進行改造,在污泵去壓濾車間管路上安裝閥門,并將污水泵出水管接入826、827洗末脫水篩。污泵池內洗末量多及需要清理150m3水倉、角錐池及污泵時,將污泵去壓濾車間閥門關閉,煤泥水經新安裝管路輸送至洗末脫水篩。粗粒級煤泥經洗末脫水篩、斗立式離心機脫水后,進入洗末倉,即避免了堵管路現象,又可將洗末回收,增加銷售收入。 2.3 方案選定
考慮到以下因素:(1)由于污泵池到壓濾車間管路長,在輸送煤泥水過程中如果含有粗顆粒容易堵管路,因為方案二是在污泵池進行粗顆?;厥眨梢员苊舛鹿苈番F象。(2)方案二回收的粗顆粒煤泥做為洗末銷售,方案一回收產品做為煤泥銷售,因此方案二增加了銷售收入。(3)方案一需要在壓濾車間安裝洗末脫水篩,而二方案利用現有脫水篩回收粗粒級煤泥,投資少、工作量小。
因此選擇方案二。
3 使用后改進
改造后發現,當煤泥水量大時洗末脫水篩處理量不足,造成煤泥水外溢,不但影響系統運行并且造成環境破壞,車間經常積水、積泥,因此我們對粗粒級煤泥回收系統進行了改進。
現有條件基礎上,在污泵去壓濾車間管路上安裝閥門,并將污水泵出水管接入B800撈坑。污泵池內洗末量多及需要清理150m3水倉、角錐池及污泵時,將污泵去壓濾車間閥門關閉,煤泥水經新安裝管路輸送至B800撈坑,這樣粗顆粒煤泥經斗式提升機一次脫水后再進入洗末脫水篩脫水,再經過洗末脫水篩、斗立式離心機脫水后,進入洗末倉,避免煤泥水直接進入脫水篩后跑水現象。改造僅需在污泵出水管路上安裝一個6寸球閥,安裝5米6吋管路,考慮到方便操作,將閥門安裝在污泵房內。
4 技術改造中的主要創新點
利用現有條件,現有設備解決粗顆粒煤泥回收問題。由于污泵池沒有安裝斗式提升機、洗末回收篩及回收后洗末儲存空間,因此洗末回收一直是困擾選煤廠的難題。經研究,我們改變了解決問題的思路,在我廠現有條件下進行改造,在污泵去壓濾車間管路上安裝閥門,并將污水泵出水管接入B800撈坑。洗末在撈坑中由斗式提升機撈出,即減少了改造投入,又避免了堵管路現象,將洗末回收,增加銷售收入。
5 效益計算
2017年洗產品量392714噸,洗末總量106164噸,2018年3-12月份洗產品量254458噸,洗末總產量71184噸,計算洗末回收量:
?。?1184/254458-106164/392714)*71184=2395噸
2018年洗末平均售價601.9元,煤泥平均售價67.4元,洗產品加工費13.32元/噸。
效益:3341*(601.9-67.4-13.32)=124.8萬元
6 結束語
改造利用現有條件,現有設備解決粗顆粒煤泥回收問題。改造后對粗煤泥進行了回收,尤其是清理150m3水倉、角錐池及污泵池時,清理過程中煤泥水中含有大量的粗顆粒煤泥在撈坑中由斗式提升機撈出,既避免了堵管路現象,又可將洗末回收,增加銷售收入。因此“曉明礦選煤廠粗粒級煤泥回收工藝改造”為同行業提供了可借鑒經驗。
參考文獻:
[1]屈國華.機械原理與機械零件[M].高等教育出版社,1997.
[2]劉躍民.煤炭加工與利用[M].煤炭工業出版社,2007.
[3]錢德群.選煤機械[M].煤炭工業出版社,2000.
[4]運輸機械設計選用手冊(上冊)[M].化學工業出版社,2006.
[5]吳南屏.篩分機基礎設計[M].機械工業出版社,2007.
[6]任萍.機械知識(第二版)[M].中國勞動出版社,1996.
[7]劉海星.選煤機械[M].煤炭工業出版社,1993.
轉載注明來源:http://www.hailuomaifang.com/1/view-14886944.htm