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柴油加氫裝置產品質量分析及操作建議袁

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  摘 要:隨著我國科技的不斷發展,柴油的質量也得到了進一步的提高;在采油加氫裝置原材料中二次油加入的比例,要求也越來越嚴格。本文通過對換劑后裝置的狀況進行全面分析,結果表明當原材料密度超過721kg/m3,而精制柴油密度易大于618kg/m3。在原材料之中,催化劑柴油加入的比例大于11.7%,精制柴油之中的多環芳烴易大于6.71%。
  關鍵詞:柴油加氫裝置;產品質量;二次油
  石化每年產量為370萬噸柴油加氫裝置于2016年6月份開始投入使用,其設備主要有精制煉油、分餾、壓縮機和一套公用工程系統等部分組成。本套設備以直硫柴油、焦化汽油、催化柴油等為主要的原材料,生產滿足國VI標準的柴油,其中多環芳烴含量≯7%,密度791~815kg/m3,而總硫≯10ppm。
  通過對物料加工的流程進行系統的優化并提高加氫深度,每年產量為370萬噸的柴油加氫裝置于2016年6月3日,生產出國VI標準柴油。由于催化劑長時間的運行,使其在生產末期時活性出現了降低,只有限制個股物料蒸餾,才能夠使生產出來的產品達到合格指標,這嚴重的影響了柴油的生產效率。在6月28日~7月11日對該裝置停工換劑,完成該項工作之后,再一次啟動該設備,通過對質量進行檢查,發現精制柴油中的總硫含量超出了國VI標準規定的范圍,為此本文進行了深入的研究。
  1 柴油加氫裝置的加工工藝流程
  對柴油進行加氫所采用的仍然是高分工藝流程:反應器為熱板焊結構,其內部由兩個催化劑床構成,并且內部還設置了冷氫注入點,并在高熱壓分離器與熱低壓分離器之間設置了液力透平。裝置中有兩臺加熱爐,也設計了煙氣余熱回收系統。
  我們對分餾系統采用的是雙塔汽提流程:脫硫化氫汽提塔采用的是網管,1.0MPa蒸氣氣體,其產品分餾塔則是使用的重沸爐汽提,塔頂汽油加熱低溫熱水,從而充分回收分餾塔頂汽油所散發出的熱量。
  2 運行的關鍵步驟
  2.1 催化劑的安裝方法
  對高硫原油進行煉制時,其催化劑主要是使用的是新一代高活性柴油深度加氫精制催化劑與RS-2000再生劑。在反應器的內部設置了兩個催化劑,其上層裝置采用RS-2000再生劑,其下層裝置則使用FH-UDS系列催化劑,并且我們裝填使用的催化劑以及保護劑都為氧化態。
  2.2 系統的試壓以及聯運
  加氫精制裝置核心的部分在于反應,由內向外依次為分離、換熱以及廢物回收等。在裝置進行正式的生產之前,需要對這一些部分進行吹掃、烘干、聯運等操作,從而使其達到運作的條件和要求。在這一個過程之中,可以分成兩個關鍵的部分:一個是分餾以及其他輔助的系統,另一個則是反應系統。由于反應系統在運作的過程之中,則處于高溫高壓的狀態,這對設備的工藝、材質等有著非??量痰囊螅@就使得其同分餾系統有著較大的差異,這也是加氫精制裝置能夠運行成功的關鍵所在。
  在進行正式的運行之前,需要對氣密進行檢查及檢查的部分,主要包括設備管線連接有無疏漏等情況。加氫系統在運作之后,會出現逐漸升溫升壓等情況,因此必須使每一個升壓階段都進行氣密檢查,其檢驗的部分主要有兩個階段:先要對氮氣壓力進行檢驗,其氣壓要保持在2.0MPa、3.0MPa。其次則是要對氫氣氣密進行檢驗,其保持的壓力分別為2.0MPa、3.0MPa、5.0MPa。由于加氫裝置的反應器具有回火性脆的特性;所以,在進行試壓的過程之中,一定要控制好最低升壓溫度,要求其溫度在130℃以下的時候,其壓力不能超過總壓的1/5。其目的是為了防止溫度上升不均勻,從而產生較大的熱應力,因此要嚴格的控制升溫以及降溫的速度,其最快速度不能超過20℃/h。
  2.3 催化劑的硫化
  在生產的過程之中,使用的催化劑都是以液化態的形式存在。因此,它不具有反應的活性,只有以硫化物的狀態存在時才,可以進行加氧反應活性并具有穩定性。因此,在使用之前,必須進行硫化的相關操作;而本裝置采用的內濕法硫化,其硫化劑選用的是DMDS。由于在催化劑之中添加了有絡合劑,使得催化系活化的溫度不會超過130℃。當催化劑裝入反應器之后,不要對其進行干燥處理,等到細密合格之后,才可以進行直接硫化。
  在對催化劑進行硫化之前需要使其處于微濕的狀態,防止其他地方存在催化劑。通過使催化劑變得濕潤,可以使硫化物附著在其表面,從而形成一個保護層防止催化劑被氫氣還原。在硫化的過程之中,會釋放出大量的熱量;因此,我們在加入硫化劑的時候,一定要控制住的量,同時要嚴格的控制升溫的速度以及注入的量;控制其升溫速度以及注入硫化物的量,主要通過觀察循環系統中硫化氫的含量決定。
  3 產品質量進行調整
  精制柴油中的硫含量,除了與原材料之中的硫含量以及分流部分的操作情況有關之外,還與原材料中的硫化物分子結構以及其反應的深度有著密切的聯系。當催化劑硫化的過程結束之后,引入直流柴油并進行24小時的穩定,待其初活穩定以后,再按照一定的比例切換原材料,并根據相關的要求進行調整,使其產品的質量能夠符合要求。
  3.1 產品質量的要求
  本裝置柴油的最終品質是按照國VI的相關指標進行控制的,其指標要求硫含量≯10ppm。因此,在煉制的過程之中,一定要控制好原料的比例。精制柴油之中的硫含量除了與原材料有關系,同時也與裝置的運行過程有著緊密的聯系。
  3.2 對原材料的配比進行調整
  本裝置加工的原材料品種比較多,并且其性質的差異,也是比較巨大的。因此,需要對不同的原材料引入不同量的催化劑;裝置在實際的運行過程之中,催化柴油比例太低,則會使得反應時的溫度過低,不能達到生產要求,并讓產品的含硫量比較高。因此,要生產出合格的產品,其關鍵在于調整催化柴油的比例。
  3.3 對分餾系統進行調整
  柴油的最終出產,則需要通過一系列的反應操作控制來實現,而分餾系統則是對這一些反應物,進行有效分離的關鍵。分餾系統主要由兩部分構成:第一部分是汽提塔,第二部分則是汽柴油分餾塔。其中分餾塔的主要作用是用來分離柴油以及石腦油。而汽提塔則是通過水蒸氣的作用,使得煉油反應中所生成的硫化物氫,進行有效的分離使得石油之中的硫含量,可以得到有效的控制,從而保證產品的質量符合要求。通過對反應系統以及蒸餾系統的操作,可以使得眾多的參數在控制的范圍之內,并讓精制柴油的指標,能夠達到國家規定的要求,同時其控制的過程也會更加的平穩。
  4 操作建議
  我們需要對原材料的密度進行有效的監控,當其密度超過821kg/m3的時候,應當降低催化柴油的配比。在原材料之中,加入催化柴油的比例控制≯13%,則可以使得精制柴油的多環芳烴控制在8%以內。相對于苯裝置進行塔頂操作時,其溫度要在0.74MPa壓力下進行操作,并且溫度為116℃。通過這樣的操作,可以使得硫化氫得到脫除并且防止大量的輕石組分進入其內部,并且其裝置反映入口的溫度,應當控制在320℃,出口溫度控制在376℃。本裝置的反應,換熱系統采用的是纏繞式換熱器,因此其換熱的效率比較高,同時也可以在加熱的過程中可以實現停爐操作,但由于熱旁路流量的限制,也可能會造成反應入口缺少有效的降溫手段。
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